Nov 20, 2018 एक संदेश छोड़ें

फीड वॉटर पंप मोटर के कंपन फॉल्ट के विश्लेषण और काउंटरमेजर का कारण बनें

फीड वॉटर पंप मोटर के कंपन फॉल्ट के विश्लेषण और काउंटरमेजर का कारण बनें

उपकरण के संचालन के दौरान, 4ZDG-12 फ़ीड पंप मोटर की असर कंपन अचानक बढ़ी। यदि यह समय पर संसाधित नहीं होता है, तो यह मोटर असर को नुकसान पहुंचाएगा और शाफ्ट को पकड़ देगा। बॉयलर लोड की बड़ी उतार-चढ़ाव सिस्टम भाप आपूर्ति की स्थिरता को गंभीरता से प्रभावित करेगी। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और अक्षीय दिशाओं में 4ZD-12 फ़ीड पंप मोटर के लोड-साइड असर के कंपन आयाम क्रमशः 9, 75, 65μm के रूप में वीएम -63 द्वारा मापा जाता है। मोटर के कंपन आयाम 50μm से कम के कंपन मानक से अधिक है।

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विश्लेषण और countermeasures कारण

4ZDG-12 फीड पंप युग्मन पक्ष असर की अक्षीय कंपन अच्छी है (कंपन आयाम 25μm), और मोटर और पानी पंप युग्मन सामान्य हैं, यह दर्शाता है कि कंपन मुख्य रूप से मोटर पक्ष की गलती के कारण होती है। मोटर बेस फास्टनिंग बोल्ट की कंपन ऊर्ध्वाधर दिशा में बड़ी है, और कंपन विकर्ण रेखा के साथ नियमित रूप से स्विंग करती है। ऐसा माना जाता है कि मोटर बेस दिशात्मक कंपन घटना है।

जब पंप बंद कर दिया गया था, यह पाया गया कि 38 माइक्रोन के एक कंपन आयाम के साथ पैर बोल्ट के निचले भाग पर उपवास प्लेट 3 सेमी की दरार दिखाती है, और 35 माइक्रोन के कंपन आयाम के एंकर बोल्ट की कसनी बल अपर्याप्त था बोल्ट ढीले होते हैं, जिससे पैर कंपन विकर्ण रूप से निकलती है। वेल्डिंग और फास्टनिंग उपचार के बाद, पैर बोल्ट के ऊर्ध्वाधर बोल्ट की कंपन का आयाम सामान्य सीमा तक गिरने के लिए मापा जाता है; क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और अक्षीय दिशाओं में 4ZDG-12 फ़ीड पंप मोटर के लोड असर पक्ष के कंपन का आयाम क्रमशः 52, 48, 41 माइक्रोन है। उपचार से पहले की तुलना में, हालांकि कंपन आयाम बहुत कम हो गया है, क्षैतिज कंपन अभी भी 50 माइक्रोन के उद्यम मानक से अधिक है। 10 फरवरी को, एचजी -8904 सी डेटा अधिग्रहण गलती कंपन प्रणाली का उपयोग 4ZDG-12 फ़ीड पंप मोटर लोड साइड असर के कंपन को मापने के लिए किया गया था। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कंपन संकेत स्पेक्ट्रम चित्रा 2 में दिखाया गया है।

मोटर असर की कंपन ऊर्जा मुख्य रूप से 1 आवृत्ति (50 हर्ट्ज), 4 गुना आवृत्ति (1 9 7.5 हर्ट्ज) और 2 गुना आवृत्ति (100 हर्ट्ज), और उच्च आवृत्ति गुणा जैसे 3 गुना आवृत्ति (147.5 हर्ट्ज) और 8 गुना आवृत्ति ( 397.5Hz)। रोटर असंतुलन गलती के अनुसार, प्रथम आवृत्ति कंपन आयाम की तंत्र और निदान और रोटर समर्थन प्रणाली के ढीले कनेक्शन को माना जाता है। 4ZDG-12 फीड पंप मोटर रोटर असंतुलन के कारण मौलिक आवृत्ति कंपन उत्पन्न करती है, और यहां एक कमजोर गलती भी होती है।

यह निर्धारित करने के लिए कि 4ZDG-12 फीड पंप मोटर मुख्य रूप से असंतुलित गलती है, मोटर लोड साइड असर के मौलिक आवृत्ति कंपन चरण माप को और मापा जाता है, और मोटर क्षैतिज दिशा की मौलिक आवृत्ति कंपन गति 7.2 मिमी के रूप में मापा जाता है / एस, चरण 113 डिग्री, लंबवत दिशा की मौलिक आवृत्ति 6.5 मिमी / एस है, चरण 142 डिग्री है, और चरण अस्थिर है। दोनों के बीच चरण अंतर 2 9 डिग्री है। हालांकि मोटर असर की मौलिक आवृत्ति कंपन ऊर्जा प्रभावी है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में मोटर असर के बीच कंपन चरण अंतर 2 9 डिग्री है, और चरण अस्थिर है। इसलिए, कंपन विफलता रोटर असंतुलन का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि असंतुलित केन्द्रापसारक बल आम तौर पर असर के क्षैतिज और लंबवत दिशाओं में 90 डिग्री के करीब एक चरण अंतर उत्पन्न करेगा, और चरण स्थिर है; साथ ही, मोटर असर 2, 3, 4, 8 और अन्य आवृत्ति दोगुनी घटकों, और 4, 2 ऑक्टोव कंपन दिखाई देता है ऊर्जा स्पष्ट है और कंपन अस्थिर है। ऐसा माना जाता है कि 4ZDG-12 फीड पंप मोटर की मुख्य गलती यह है कि असर फिट क्लीयरेंस बहुत बड़ा है।

मोटर असर के निरीक्षण में पाया गया कि सामने और पीछे के अंत टोपी को आसानी से हटा दिया गया था, उच्च तापमान कार्बोनाइज्ड ब्लैक सामग्री मोटर के फ्री-साइड असर की बाहरी अंगूठी की सतह का पालन करती है, और फ्री-साइड असर के असर कक्ष मोटर का अंत कवर स्पष्ट ग्रूव के साथ जमीन था, और असर कक्ष का भीतरी व्यास आंतरिक व्यास माइक्रोमीटर द्वारा 170.2 9 मिमी होने के लिए मापा गया था। असर और असर कक्ष की बाहरी अंगूठी के बीच निकासी 0.2 9 मिमी है, और निकासी सहनशीलता बहुत बड़ी है, और सामान्य असर बाहरी अंगूठी और असर कक्ष की सहनशीलता (170 ± 0.02) मिमी है। इससे आसानी से असर तापमान बढ़ने और जलने का कारण बन सकता है।

सफाई के बाद, ब्रश चढ़ाना और मोटर शाफ्ट एंड कवर असर कक्ष का उपचार मोड़ना, 0.01 मिमी की हस्तक्षेप छोड़ दी गई है, और फिर से असेंबली के बाद, मोटर असर के क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और अक्षीय कंपन आयाम 17, 11 और 10 हैं क्रमशः μm। परिणाम आवश्यकताओं को पूरा किया।

निष्कर्ष के तौर पर

दिशात्मक कंपन, रोटर असंतुलन, बड़े रोलिंग असर निकासी और अन्य दोषों की कंपन आवृत्ति मुख्य रूप से आवृत्ति और उसके गुणक की गति में प्रकट होती है, और वहां एक बड़ी समानता होती है। दिशात्मक कंपन का चरण अंतर, आधार, मूल अनुनाद, और शरीर के विकृति के ढीलेपन आमतौर पर 0 डिग्री या 180 डिग्री के करीब दो दिशाओं में एक-दूसरे के लंबवत होते हैं, और चरण अस्थिर होता है; और रोटर के अंतर्निहित असंतुलन, रोटर की झुकाव, और अचानक असंतुलन के कारण असंतुलन होता है। एक दूसरे के लिए लंबवत दो दिशाओं के बीच चरण अंतर 90 डिग्री के करीब है, और चरण अपेक्षाकृत स्थिर है; रोलिंग असर के बड़े अंतर के साथ कंपन आवृत्ति घूर्णन आवृत्ति है, और उच्च आवृत्ति दोगुनी घटक स्पष्ट है। रोटर असंतुलन को हटा दिए जाने के बाद और फ्रेम ढीला हो जाने पर, एक बड़ी असर निकासी पर विचार किया जा सकता है। निशुल्क पेपर संदर्भ नेटवर्क। इसलिए, दो या दो से अधिक समग्र कंपन दोष हैं जिन्हें सटीक रूप से स्थान और गलती के कारण को खोजने के लिए कंपन आवृत्ति, चरण अंतर, कंपन दिशा और कंपन स्थान जैसे विभिन्न पहलुओं से सावधानीपूर्वक विश्लेषण और निर्णय लिया जाना चाहिए, और समाधान का प्रस्ताव है। फ़ीड पंप मोटर की कंपन विफलता के कारण और countermeasures।



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